一种特殊气孔缺陷的仿真分析
2019-01-10 10:18:25   来源:   评论:0 点击:

4S是一种先进的4气门四缸柴油机气缸盖,重量50kg,主要壁厚5mm,形状复杂,结构紧凑,材料为RuT400。采用全砂芯包围侧浇工艺。生产中经常出现缩孔缺陷,废品率高达14%。生产控制困难,质量极不稳定,有时废品率在2%以下,有时废品率高达45%,长期处于大幅度波动的状态。经过长时间的攻关,问题仍得不到解决。为了找出问题的根源,以便采取有效措施解决这一疑难缺陷问题,我们使用MAGMA5.3铸造仿真软件,对气缸盖的充型凝固进行分析。

缺陷调查

统计近两年的数据发现,96%的缩孔主要出现在气门导杆孔的部位。其中排气门导标孔占88%,如图1所示的红方框部位。进气门导杆孔占9%,如图1所示的红圈部位。

 

1缩孔形貌与出现的部位

数值模拟分析

4S气缸盖完整铸造工艺模型转换成STL文件格式,输入到MAGMA5.3铸造仿真软件,输入生产工艺参数,进行充型和凝固模拟。模拟结果如图2、图3、图4所示。

从缩孔仿真结果可以看出,缩孔出现在进气门导杆孔,排气门导杆孔没有缩孔缺陷。与铸件88%的“缩孔”出现在排气门导杆孔不符。

从热节来看,热节中心在进气门导杆孔,排气门导杆孔则处在热节的边缘。缩孔一般只在热节的内部形成。

因此可以推定,排气门导杆孔缩孔的判定是误判,实际上是气孔。在水套砂芯发气量大、排气不畅的情况下,气孔先形成,由于气孔的占位,局部铁水补缩不够,最后产生缩孔。这种气孔缺陷外观上比较接近缩孔缩松,极易误判,从而误导往解决缩孔的方向攻关。

 

2缩孔仿真结果,缩孔出现在进气门导杆孔

 

3热节仿真结果,排气导杆孔处于热节的边缘

 

4铸件凝固最后阶段的液体分数,气体侵入部位

通过现场调查,我们发现了3个主要问题,佐证了上述因砂芯排气不畅形成气孔缺陷的判断。

1)铁水通道密封不严,砂芯组被漏出来的铁水包围,严重时被铁水全包死,砂芯气体无法排出。

2)水套砂芯芯头与外型间隙大,排气针不能有效密封,铁水流入封死芯头,造成水套芯气体无法排出。

3)铁水泼出砂箱面,进而灌入砂芯排气针,使其失去作用。

 

 

同时也通过大量的铸件解剖分析,找到了气孔缺陷的直接证据。针对这些问题,采取主要措施是:

1)降低水套芯的树脂加入量,减少砂芯的发气量。

2)完善砂芯排气通道,水套芯排气针加装石棉垫,防止铁水渗入排气针。

3)加强浇注过程控制,防止浇注过程中铁水泼出箱面,灌入排气针。

 

9水套砂芯排排气针加大棉垫

生产验证

采取上述3个主要措施后,验证生产6个批次,生产铸件2500多台,缩孔废品率从原来的14%降低到0.5%以上。加工解剖表明,缺陷位置与仿真结果完全一致。

 

10缺陷位置与仿真结果完全一致

结论

1)蠕铁气缸盖容易出现缩孔和气孔缺陷,某些部位经常同时出现在同一位置,气孔与缩孔伴生,不容易区分。对于这类缺陷,可以通过计算机数值模拟,预测缩孔形成的位置,结合实物解剖分析,使用排除法,甄别缺陷是气孔还是缩孔,从而采取正确的对策措施,解决问题。

2)通过使用计算机对铸件缩孔进行数值模拟,预测缩孔形成的位置,排除不会出现缩孔的部位。仿真结果与实验验证、实物解剖相比对,确定缺陷是气孔。按解决气孔的方法采取措施后,问题得到根本的解决。

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