首页 > 新闻资讯 > 正文

金牛水泥—— 技改路上迈新步
2019-01-15 10:42:28   来源:三明日报   评论:0 点击:

  寒冬,走进福建金牛水泥有限公司厂区内,绿草茵茵、冬花浪漫,一改大家过去对传统水泥企业机声轰鸣、尘土飞扬的印象。


  洁净的厂房、先进的设备、领先的技术……成立14年,金牛水泥各生产区域都换上了“新装”。为实现节能减排的目标,促进产业升级,实现技术进步,金牛公司积极推进技术改造,走进厂区内部,瞬间可以感受到这些年来金牛水泥经历的蜕变。


  “如果不搞技术改造,金牛水泥可能就要被淘汰。”金牛公司生产调度中心主任冯年说。


  作为传统产业,推进环保技改,是公司发展的当务之急。金牛公司通过原有技术的改进和新技术的引进,不断提升企业的环保管理水平,在有组织污染物、烟气氮氧化物等方面取得了明显的改善效果。


  氮氧化物排放指标一直是企业关注的重点。2018年11月,金牛公司通过多次外出取经学习,共投入100多万元,在窑尾实施分级燃烧技改。技改后,在不影响熟料产量质量和能耗的前提下,使用同等氨水可降低窑尾氮氧化物排放浓度约30%。


  技改带来的变化是全方位的。


  在厂区内的DCS中控室里,工作人员正聚精会神地盯着眼前的电脑屏幕。“通过能源管理系统实行实时监测,有助于及时发现问题、解决问题。”冯年说。


  在实行管理技改前,耗费的不仅是大量的人力物力,更导致资源管理滞后。


  冯年介绍,新的能源管理系统,不仅可以对工艺中的能源变化实时跟踪报警,发现单靠人力发现不了的问题,用工也由原来的400多人优化为300多人,大大减少了人工成本,提高了生产效益。


  让金牛人骄傲的,除了氮氧化物排放指标远远低于国家标准,建设现代管理系统,还有就是生产设施技改实现了大幅降低成本的目标。


  最有说服力的是公司效益。近几年,金牛公司共投入4000多万元实行生产技改,经过6年的努力,金牛公司熟料综合煤耗下降了8.5公斤,电耗下降了7.9度,年节约煤1.5万吨,节电一千万度,年创经济效益达1600多万元。


  变则立,不变则废。可以说,没有近年来的技术创新,就没有金牛水泥现在的局面。公司将继续对生产工艺进行技改,进一步降低能耗,降低排放指标,力争实现经济效益、社会效益双丰收。


分享到: